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年節(jié)煤近3000噸!全國熱電首個生物質(zhì)摻燒智能調(diào)控項目交付紀實!

2025-05-09 11:39   來源: 互聯(lián)網(wǎng)    閱讀次數(shù):2691

近日,上海全應科技有限公司成功完成全國首個生物質(zhì)摻燒智能調(diào)控項目 —— 湖州織里長和 ADMC 熱電智能調(diào)控系統(tǒng)的交付。全應科技攜手長和熱電通過兩年技術攻堅,不僅破解了生物質(zhì)燃料高波動性帶來的控制難題,更以氧量穩(wěn)定率提升 80%、氮氧化物達標率 95%、能效利用率提升 1.26% 的優(yōu)異成績,為生物質(zhì)摻燒熱電企業(yè)智能化變革樹立新標桿。

作為熱電領域首個實現(xiàn)生物質(zhì)摻燒智能控制落地的項目,其背后凝聚著全應科技對燃料波動特性的深度解構、控制算法的顛覆性創(chuàng)新,以及現(xiàn)場團隊在極端工況下的持續(xù)攻堅。本文通過專訪全應科技算法專家黃波博士,揭開項目從技術困頓到突破的真實歷程,解碼智能調(diào)控技術如何在復雜的熱電工況中 “扎根現(xiàn)場,創(chuàng)造價值”。

智啟新程:從 “看板模式” 到 “自動投運” 的轉(zhuǎn)型

織里長和熱電項目的前身可追溯至與全應科技簽約的 1.0 “看板模式”階段,旨在通過人工參照系統(tǒng)給出的推薦指令進行操作,實現(xiàn)熱電生產(chǎn)的優(yōu)化。

然而,1.0 效果與長和熱電的預期存在落差。生物質(zhì)燃料作為熱電生產(chǎn)的重要原料,其特性與傳統(tǒng)燃料大不相同。它具有高波動性,重量和熱值的頻繁變化,使得原本看似合理的控制模式陷入困境。此外,看板模式的推薦頻率與生物質(zhì)摻燒所需的高頻給煤量調(diào)整存在天然矛盾。

這種不匹配帶來的直接后果是氧量控制的失效。在熱電生產(chǎn)中,氧量控制是確保燃燒效率和環(huán)保指標達標的關鍵因素。一旦氧量失控,氮氧化物排放便會頻繁超標。這不僅會影響熱電的生產(chǎn)效率,還使其面臨著嚴峻的環(huán)保壓力。

為了深入了解問題根源,全應織里長和項目團隊對生物質(zhì)燃料的特性進行了更為細致的研究。項目團隊發(fā)現(xiàn),生物質(zhì)燃料的高波動性并非偶然,而是受到多種因素的影響,包括原料的種類、產(chǎn)地、儲存條件以及預處理方式等。這些因素相互交織,使得生物質(zhì)燃料的特性變得極為復雜,給控制帶來了極大的困難。

2024 年,項目迎來了關鍵轉(zhuǎn)折的 2.0 階段,從 “看板模式” 升級為 “自動投運模式”。在這一階段,項目團隊重新定義了核心目標:氧量控制是生物質(zhì)摻燒的“牛鼻子”,只有穩(wěn)定了氧量,其他控制回路才能順暢運行。明確目標后,團隊帶著兩大技術儲備投入到項目中。

其一,是過往項目沉淀的算法組件。這些算法組件是全應科技在長期實踐中積累的寶貴財富,其中 “可調(diào)節(jié)邊界組件” 尤為關鍵。它能夠有效解決鍋爐負荷動態(tài)計算的難題,為后續(xù)的控制策略提供堅實的基礎。黃博士介紹稱,這個組件就像是團隊的秘密武器,它經(jīng)過了多個項目的考驗,在解決復雜問題時總能發(fā)揮出重要作用。

其二,是對 1.0 階段看板模式的改進。團隊提出了 “氧量與脫硝控制解耦” 策略,這一策略的創(chuàng)新性在于將兩個原本相互關聯(lián)的控制系統(tǒng)獨立開來,使它們能夠各自穩(wěn)定運行。氧量和脫硝控制就像兩個相互干擾的齒輪,解耦后,它們能夠更加順暢地運轉(zhuǎn),互不影響。

這兩大技術儲備的結(jié)合,為 2.0 階段的成功奠定了堅實的基礎。團隊成員們?nèi)紳M懷信心地投入到新的挑戰(zhàn)中,大家相信,雖然困難,但只要堅定信念,憑借著卓越的技術和不懈的努力,就一定能夠攻克生物質(zhì)摻燒的難題,為長和熱電帶來全新的發(fā)展機遇。

技術攻堅:從 “摸著石頭過河” 到 “第一性原理” 破局

項目啟動后,全應科技團隊很快遭遇硬件難題。傳統(tǒng) DCS 系統(tǒng)依靠生物質(zhì)進料口負壓判斷生物質(zhì)堵料,極易誤判。斷堵料誤判會導致不合理的加減煤,從而導致整個系統(tǒng)的不穩(wěn)定。

為攻克難關,項目團隊聯(lián)合熱控工程師,將依據(jù)負壓判斷生物質(zhì)斷堵料判斷和生物質(zhì)給料螺旋進行了聯(lián)動,一旦判斷了處于斷堵料情況,則停止生物質(zhì)給料螺旋喂料,這樣會形成事實上的斷料狀態(tài),依據(jù)給料螺旋的運行狀態(tài)可有效的補償給煤量,實現(xiàn)氧量控制的穩(wěn)定性。DCS 改造過程中,熱控工程師制定標準化改造清單。改造中,既要完成設備升級,確保新設備與原有系統(tǒng)無縫對接,又要重新編寫控制程序。黃博士說,這次改造為后續(xù)軟件優(yōu)化筑牢根基。

硬件問題的妥善解決讓團隊信心倍增,然而,這份輕松并未持續(xù)太久 —— 當目光轉(zhuǎn)向軟件算法設計時,全新的挑戰(zhàn)再次涌來。起初,團隊試圖沿用純煤燃燒的控制方案,將生物質(zhì)折算成 “當量煤” 進行計算。他們認為,既然都是燃料,通過這種方式或許能夠?qū)崿F(xiàn)統(tǒng)一的控制。于是,團隊成員們滿懷期待地投入到了驗證工作中。

然而,經(jīng)過一個月的艱苦努力,驗證結(jié)果顯示,這種方案根本行不通。黃博士回憶起那段經(jīng)歷,臉上仍流露出一絲無奈:“我們投入了大量的時間和精力,對各種參數(shù)進行了反復的調(diào)整和測試,但結(jié)果卻始終不盡如人意。生物質(zhì)燃料的波動性實在太大,它與純煤的燃燒特性有著本質(zhì)區(qū)別,簡單的折算根本無法解決實際問題?!?/p>

面對這一困境,團隊陷入了沉思。他們意識到,必須尋找一種全新的思路,才能突破當前的瓶頸。這時,“第一性原理” 的理念為他們指明了方向?!暗谝恍栽怼?強調(diào)從最基本的原理和事實出發(fā),去思考和解決問題。團隊決定回歸到操作員的實際操作邏輯,從最本質(zhì)的層面去探尋控制的方法。經(jīng)與操作員交流發(fā)現(xiàn),人工調(diào)負荷時優(yōu)先調(diào)風而非煤量。受此啟發(fā),團隊大膽創(chuàng)新,將二次風設為主汽壓力、負荷預測核心變量,擺脫對波動生物質(zhì)數(shù)據(jù)的依賴。

這一創(chuàng)新效果立竿見影,機爐協(xié)調(diào)問題得以解決,控制方案從 “發(fā)散” 走向 “收斂”?!翱粗到y(tǒng)能及時響應下游大負荷波動,我們知道找對了方向。” 黃博士回憶道。此次突破,不僅解決項目難題,更為生物質(zhì)摻燒控制積累了寶貴經(jīng)驗。

現(xiàn)場實戰(zhàn):極端工況下的韌性考驗

2024 年 8 月進駐現(xiàn)場后,項目中 50% 的控制回路需全新攻堅,沒有現(xiàn)成經(jīng)驗可循,每個參數(shù)調(diào)整都要從頭摸索。

為了捕捉數(shù)據(jù)波動規(guī)律,項目成員駐場期間多次通宵調(diào)試。熱電生產(chǎn)是一個連續(xù)的過程,不同工況下的系統(tǒng)響應都有所不同。只有在各種工況下進行測試,才能全面了解系統(tǒng)的性能,找出問題所在?!懊恳淮瓮ㄏ{(diào)試,都是一次與時間的賽跑。我們需要在有限的時間內(nèi),盡可能多地收集數(shù)據(jù),分析問題,然后提出解決方案。” 黃博士說。

在最緊張的時候,黃博士連續(xù)半個月熬夜,每天工作 16 小時以上。但他始終沒有放棄,心中只有一個信念:一定要攻克這個項目,為長和熱電打造一個高效穩(wěn)定的智能控制系統(tǒng)。采訪間隙,黃博士笑著表示:“好在湖州項目離杭州較近,我每周一去每周五回,往返雖然辛苦了些,但也能讓我在忙碌的工作中有短暫的喘息機會。因為湖州項目地理位置相對便利,我才能在工作和生活之間找到一個微妙的平衡?!?/p>

圖注:織里長和熱電項目現(xiàn)場,團隊成員常加班至半夜,只為出色完成任務

2024 年底,隨著新成員的加入,項目團隊迅速制定 “分工迭代法”:由資深工程師主攻氧量、負荷等核心回路,新人則負責輔助參數(shù)調(diào)優(yōu),確保分工明確。在全力配合下,團隊緊鑼密鼓地對控制方案展開多次參數(shù)迭代。每次調(diào)整都如同進行一場精密手術,不僅要細致觀察參數(shù)變化對系統(tǒng)產(chǎn)生的影響,還需深入分析數(shù)據(jù),從而找到最佳的優(yōu)化方向。

最終,團隊實現(xiàn)三大核心突破:氧量控制標準差減小 25%,波動劇烈的氧量數(shù)據(jù)趨于平穩(wěn),為燃燒系統(tǒng)穩(wěn)定運行提供保障;氮氧化物小時均值達標率從 82% 躍升至 97%,顯著改善環(huán)保指標;能效利用率提升 1.26%,降低企業(yè)生產(chǎn)成本的同時實現(xiàn)能源高效利用。這些成果為項目交付奠定了堅實基礎,展現(xiàn)了全應科技攻堅克難的技術實力。

長效價值:從項目交付到生態(tài)共建

項目交付恰逢紡織行業(yè)遭遇關稅沖擊,蒸汽需求驟降 30%,長和熱電鍋爐長期處于低負荷運行,負荷波動幅度擴大 50%,對控制系統(tǒng)適應性提出嚴峻考驗。低負荷工況下,燃燒穩(wěn)定性、能效及污染物排放控制難度顯著增加,猶如 “汽車在頻繁變速的低速路段行駛,難以保持平穩(wěn)”。

為了應對這一挑戰(zhàn),全應科技團隊迅速行動起來。利用遠程實時監(jiān)控系統(tǒng),對鍋爐的運行數(shù)據(jù)進行 24 小時不間斷的監(jiān)測和分析。通過大數(shù)據(jù)分析和人工智能算法,團隊深入研究了低負荷工況下鍋爐的運行規(guī)律,找出了影響系統(tǒng)穩(wěn)定性和效率的關鍵因素。

針對這些關鍵因素,團隊持續(xù)優(yōu)化控制參數(shù)。對燃料供應、燃燒控制、汽輪發(fā)電機組運行等關鍵環(huán)節(jié)的控制策略進行了精細調(diào)整,以確保系統(tǒng)在低負荷工況下能夠快速響應負荷變化,保持穩(wěn)定運行。

經(jīng)過多次的優(yōu)化和調(diào)整,ADMC 智能調(diào)控系統(tǒng)在低負荷工況下的性能得到了顯著提升。系統(tǒng)能夠快速、準確地響應負荷變化,保持蒸汽和電力供應的穩(wěn)定性。長和熱電在面對下游需求大幅波動的情況下,依然能夠穩(wěn)定運行,為織里地區(qū)的企業(yè)提供可靠的能源保障。

除了應對當前的低負荷工況挑戰(zhàn),全應科技團隊還著眼于長和熱電的未來發(fā)展,進行了前瞻性的布局。長和熱電計劃拆除低壓鍋爐、上線高壓鍋爐,以提升能源利用效率和生產(chǎn)能力。這一規(guī)劃對 ADMC 智能調(diào)控系統(tǒng)的兼容性和擴展性提出了新的要求。

全應科技深知,要滿足長和熱電未來的發(fā)展需求,必須提前做好技術儲備和系統(tǒng)升級的準備。于是,全應在現(xiàn)有系統(tǒng)的基礎上,預留了算法接口,以便未來能夠無縫對接新的高壓鍋爐。

這一前瞻性的布局,不僅體現(xiàn)了全應科技對技術發(fā)展趨勢的敏銳洞察力,也展示了全應為客戶提供長期價值的決心。通過預留算法接口,全應科技為長和熱電的未來升級提供了便利,降低了系統(tǒng)升級的成本和風險。此外,織里項目積累的生物質(zhì)摻燒控制經(jīng)驗,已形成可復用的控制模版,將直接應用于山東樂陵等新項目。全應科技通過持續(xù)沉淀行業(yè) Know-How,不僅助力單個客戶的設備升級,更推動整個熱電行業(yè)向高效、綠色轉(zhuǎn)型,踐行 “用智能技術提升熱電效率” 的長期使命。

客戶證言:智能化改造的價值共識

這次合作不僅是技術的勝利,更是理念的革新。長和熱電運行部談經(jīng)理在驗收會上表示,“從最初的懷疑到現(xiàn)在的信賴,我們親眼見證了工業(yè)智能如何從實驗室走向生產(chǎn)現(xiàn)場。全應科技團隊扎根一線的工匠精神,讓我們相信技術落地不是紙上談兵,而是真正解決痛點的 ' 硬功夫 '?!?/p>

數(shù)據(jù)印證著實實在在的效益:項目投用后,長和熱電年節(jié)約煤炭 2900 噸,減少二氧化碳排放 5500 噸,僅節(jié)省的煤炭收益每年可達 250 萬元,若減少的碳排放進入碳市場進行交易,可收益 40 萬元每年。更深遠的影響在于,企業(yè)由此獲得了應對市場波動的 “緩沖帶”—— 即使在下游需求劇烈變化時,仍能保持穩(wěn)定的能源供應與成本優(yōu)勢。

作為全國生物質(zhì)摻燒首個智能調(diào)控的熱電企業(yè),長和熱電的實踐證明:生物質(zhì)摻燒智能化并非不可逾越的難關,關鍵在于找到技術創(chuàng)新與現(xiàn)場需求的結(jié)合點。隨著全應科技 “織里模式”的復制推廣,一個以智能控制破解生物質(zhì)摻燒燃料難題、以數(shù)據(jù)驅(qū)動提升能效的熱電新生態(tài),正在加速形成。這不僅是長和熱電的破局之路,更是整個熱電行業(yè)邁向綠色化、智能化的關鍵一步。在未來的發(fā)展中,全應科技將繼續(xù)秉持這種精神,不斷創(chuàng)新,為更多的企業(yè)提供高效、智能的熱電解決方案,推動熱電行業(yè)的綠色、可持續(xù)發(fā)展。

責任編輯:劉編.
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